塔西南凝析油气藏二氧化碳解堵
项目背景
该井为凝析气油藏,自2015年9月投产后,采用4-6mm油嘴生产,日产油11-12t,日产气11000 m3,几乎不含水。自2016年4月后,产量开始递减,含水开始上升。至2016年12月,产量降至6t,日产气11000 m3,含水上升至2%。至2017年1月,产量突降,至1t以下,日产气8000 m3,且含水达到11%。2017年2月中旬至3月初,上作业,进行氮气气举排液。返排液见油,但连续性差,一直未能自喷。目前10mm油嘴生产,0.5m3液,全水。
解决方案
(1)由于凝析油藏近井地带压降导致反凝析近井油带,采用二氧化碳,利用二氧化碳溶于原油增加溶解气能量、降粘的机理,提高地下凝析油的流动性,解除近井地带的油堵;
(2)利用二氧化碳的增能作用,在后期生产过程中可以通过增能补压在一定程度上抑制反凝析进程的发生;
(3)利用二氧化碳与地层水反应形成酸性环境,抑制黏土膨胀,降低储层伤害;
(4)利用二氧化碳使岩石的润湿性向水转化,使岩石向亲水的方向发展,有利于水在岩石表面流动,解除水堵;
实施效果
施工压力在前期明显上升,根据施工限压降排量后持续注入后压力平缓且略有下降,说明储层具备吸液、扩散的能力, 再次起泵后压力逐渐平缓且有逐渐下降趋势,说明地层解堵成功,达到工艺目标。在1月18日-21日的4天时间,以解堵作业前生产制度进行生产,产量从不足1吨/天逐渐恢复至6.7吨/天,且油压基本稳定的情况下,初步达到解堵、恢复产能的工艺目标,取得了一定的增产效果(相对于解堵作业前4吨的日产油量提高67%);日采气量从0.33×104m3逐渐上升到1.67×104m3;套压也有逐步上升。
2019-08-22 09:57